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文章詳情1月5日,大港油田自6-33井泵桿斷脫。6名員工連續(xù)奮戰(zhàn)5個小時,油井順利恢復(fù)生產(chǎn),節(jié)約成本9萬余元,減少原油損失15噸。一口抽油井的泵桿發(fā)生斷脫,解決方法主要有兩種:一是上修,二是自行實施泵桿打撈。大港油田公司技能專家趙常明細(xì)算了這樣一筆賬。
成本對比:一口井進行一次普通的檢泵作業(yè),平均上修費用10萬元。而打撈一根泵桿平均費用為5000元。
占產(chǎn)周期對比:一口井普通檢泵作業(yè)檢修時間為5天,平均產(chǎn)量恢復(fù)期為7天。打撈一口井的泵桿需要16個小時,平均產(chǎn)量恢復(fù)期為20個小時。
其他對比:一是上修井算躺井,必須接受躺井率考核。根據(jù)采油廠躺井考核計算方法,每多躺一口井扣罰1000元,每少躺一口井獎勵1000元。而撈桿停井不算躺井。二是上修作業(yè)要進行大排量洗井,會造成地層污染。撈桿只需要調(diào)好摻水量保證地面管線暢通就行,不會造成地層污染。
“撈桿雖然累,但是有這么好的效益,再累也值了。”管井工張林的話語代表了一大部分管井工的心聲。
“因為我們及時打撈斷脫的泵桿,躺井率由8.09%下降至2.99%,連續(xù)創(chuàng)下歷史新低,撈桿成功率高達(dá)92%!惫芾砜评顝V強說。
撈桿是高強度、安全保障要求極高的一項工作,這個作業(yè)區(qū)員工能高效完成任務(wù),究竟有啥秘訣?
第三管理站站長劉廣軍說,他剛?cè)握鹃L時適逢雨季,一口井因泵桿斷脫需要進行作業(yè)檢泵,但是因為道路被淹,修井隊大型車輛無法進入,為此要停井3天。由于產(chǎn)量緊張,員工心急,有人提出用吊車自行打撈的建議。從準(zhǔn)備工作到撈桿完工,前后共用了不到8個小時,油井就恢復(fù)正常順利運轉(zhuǎn)了。后來一算經(jīng)濟賬,效益比想象得要高。之后,這個管理站便形成有斷桿必?fù)频闹贫取?014年,這個作業(yè)區(qū)成功打撈泵桿56井次,成功率高達(dá)92%,直接節(jié)約成本502萬元,減少原油損失2000余噸。
如何保持撈桿工作安全長效?這個作業(yè)區(qū)成立了撈桿作業(yè)區(qū)操作規(guī)程、安全指導(dǎo)小組,收集每次撈桿作業(yè)中出現(xiàn)的問題和難點進行分類,并組織技術(shù)人員、生產(chǎn)骨干等進行討論,不斷完善和健全“抽油泵桿打撈安全操作規(guī)程問題匯編”“泵桿打撈安全作業(yè)指導(dǎo)”“泵桿打撈管理考核辦法”等配套制度,實現(xiàn)泵桿安全打撈零事故。
在泵桿打撈工作中,這個作業(yè)區(qū)提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。
首先,盡量選用快提快放的吊車,根據(jù)斷頭情況選用最佳的打撈工具,在確保安全施工的基礎(chǔ)上,最大限度地縮短撈桿時間,以減少井液在井筒內(nèi)的滯留時間,便于及時恢復(fù)生產(chǎn)。其次,每個撈桿現(xiàn)場必須鋪設(shè)彩條布或塑料布,確保提出的泵桿擺放規(guī)范,防止泵桿粘上泥土或?qū)畧鲈斐晌廴。再次,對于撈桿后啟井困難的油井,優(yōu)選處理井筒的方式方法,通過加藥、蒸汽及電泵液洗井等措施,減少洗井對油層造成的污染。最后,對連續(xù)發(fā)現(xiàn)桿斷和大于500米井段腐蝕的油井,全井更換泵桿;對發(fā)現(xiàn)偏磨的泵桿,除了要延伸更換泵桿之外,還要采取防偏磨措施。