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文章詳情7月17日,隨著污水汽提四裝置安全環(huán)保交出檢修,參與本次廣州石化煉油Ⅱ系列裝置檢修的26套裝置(除3號聚丙烯裝置計劃8月大修外)全部安全環(huán)保交出,全面進入檢修階段。
在本次裝置大修停工過程中,廣州石化按照“氣不上天、油不落地、水不超排、渣不亂丟、聲不擾民”的要求,對停工過程的“三廢”排放進行全面統(tǒng)籌處理,整個停工過程中沒有發(fā)生安全環(huán)保事件,外排廢水100%達標排放,沒有外部環(huán)保投訴。
精心策劃確保大修順利進行
本次大修,不僅要在兩周之內將26套裝置安全環(huán)保停工、退料干凈,做到零污染、零排放、零投訴,不出現(xiàn)點火炬、噪音、臭氣擾民等現(xiàn)象,而且還要確保煉油Ⅰ系列和化工區(qū)等在運裝置的安全平穩(wěn)運行,任務十分繁重。
廣州石化生產(chǎn)調度部門在做好煉油Ⅰ系列、化工區(qū)運行裝置生產(chǎn)管理的同時,精心組織、科學籌劃煉油Ⅱ系列大修改造停工安排和物料平衡工作,通過多輪協(xié)商、優(yōu)化測算、滾動調整,制定出大修開停工網(wǎng)絡統(tǒng)籌安排和物料平衡方案,編制出五版煉油Ⅱ系列大修停工、檢修、開工網(wǎng)絡圖,使裝置停工既按節(jié)點錯峰進行,又確保整個停工過程均衡有序,并將物耗能耗降到最低。
S Zorb裝置是廣州石化生產(chǎn)高標號汽油的主要裝置,自2013年5月上個周期大修開工至今,已連續(xù)運行1482天,是本次大修改造的關鍵裝置之一。但S Zorb裝置屬于單系列裝置,在其檢修改造期間,全廠的汽油生產(chǎn)平衡就會面臨難題。為此,廣州石化提前對兩套加氫精制裝置進行RSDS(催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術)改造后順利開工,生產(chǎn)出達到國V標準的超低硫汽油,不僅更好地實現(xiàn)了檢修分組的目標,而且成功解決了S Zorb裝置檢修期間全廠汽油生產(chǎn)平衡問題,為煉油Ⅱ系列裝置大修改造創(chuàng)造了條件。
反應器更新是1號重整裝置的重點項目,按常規(guī)做法,更新重整反應器需先拆除原來的反應器,新反應器就位后再安裝內件,最后配管,一般最短工期也會超過兩個月。為確保裝置大修改造順利進行,廣州石化通過創(chuàng)新安裝方式,提前在就近的空地上做一個臨時基礎,將反應器吊裝就位后,安裝反應器內構件,最后再將裝好內構件的反應器整體吊裝到安裝位置上。采用這個方法,不但保證了安裝質量,而且縮短檢修工期30天。
密閉吹掃貫穿裝置停工全過程
廣州石化按照環(huán)保新要求,不斷優(yōu)化裝置停工、物料吹掃、排放方案,對裝置含油污水、含硫污水、清洗液實施密閉排放,對固廢處置等進行全面統(tǒng)籌,將密閉吹掃貫穿裝置停工全過程,確!皻獠簧咸、油不落地、水不超排、渣不亂丟、聲不擾民”。
重催裝置是本次大修第一套停工裝置,裝置停工吹掃過程嚴格遵守大修停工方案,在裝置退物料中,遵循先重后輕的原則,退物料流程精細化,由上游往下游逐步退料,由小流程集中到大流程,大流程集中到塔器,再由塔器退出裝置,盡量減少往罐區(qū)吹掃管線的數(shù)量;污油、蠟油、渣油等重油管線吹掃進污油拱頂罐或者重油罐區(qū),做到物料全回收。為明確責任,停工吹掃過程的每一個步驟都經(jīng)過操作人員、班長和管理人員的三級確認。
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部分老裝置暫時還不具備完全密閉吹掃的條件,技術人員就提前完善密閉吹掃設施。如2號焦化裝置在停工前就首先完善密閉吹掃管線,使裝置吸收穩(wěn)定等八大系統(tǒng)停工吹掃時,污水全部回收至4號污水汽提裝置,實現(xiàn)零排放,整個裝置停工吹掃期間,共計回收污水1400噸,回收污油540噸;S Zorb裝置停工吹掃前,新增了十多條“綠色環(huán)保停工線”,使裝置在倒空置換階段,通過密閉排放系統(tǒng)實現(xiàn)環(huán)保蒸煮,蒸汽夾帶的物料進入污油罐后全部回收。
優(yōu)化停工操作從源頭減少排放
在全程實施密閉吹掃的同時,廣州石化還通過優(yōu)化停工操作,精細調整等措施,從源頭減少排放,減輕停工過程中各系統(tǒng)面臨的壓力,降低安全環(huán)保風險。
2號延遲焦化裝置氣壓機是連接裝置分餾、反應系統(tǒng)和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的重要“橋梁”,在以往氣壓機停機后,必須通過氣壓機將富氣排至火炬系統(tǒng),以降低分餾、反應系統(tǒng)壓力。為確保停工過程安全環(huán)保,技術人員結合以往大修停工經(jīng)驗,在裝置停工前就反復優(yōu)化氣壓機停機方案,制定詳細可行的停氣壓機不放火炬的步驟。在裝置切斷進料后,氣壓機沒有馬上停止運行,而是根據(jù)氣壓機入口富氣量的變化,一方面逐步降低轉速,另一方面逐步通過反飛動調節(jié)閥從機出口引富氣到入口,確保氣壓機低速平穩(wěn)運行。多余富氣經(jīng)下游裝置處理后作為裝置瓦斯用料,直至全部物料回收完畢后才停機,不僅實現(xiàn)了安全平穩(wěn)停機和不放火炬的目標,還回收全部物料約3000標準立方米。
在1號CFB裝置停工過程中,技術人員優(yōu)化兩臺CFB機組負荷,提前控制好脫硫、脫硝劑料位,安排好煤焦比例,并根據(jù)煙氣量和床層壓降及時調整煙氣再循環(huán)擋板開度和回水調節(jié)閥開度,及時調整脫硝系統(tǒng)和消石灰投用量,確保了停工過程各環(huán)保排放指標控制在“超低排放值”以下,實現(xiàn)從源頭減少排放的目標。
確保裝置100%安全環(huán)保才能交出檢修
7月6日14時30分,煉油四部6.5萬標立/時制氫裝置申請交出檢修。但管理部門在經(jīng)過認真的檢查確認后,發(fā)現(xiàn)裝置還存在部分導淋未打開、部分污水沙井未打開清理和采樣分析等6項問題,被要求重新整改。
接到整改要求后,6.5萬標立/時制氫裝置馬上組織人員針對6項問題,制定詳細措施進行整改。裝置主管根據(jù)四個班組在停車階段所負責的區(qū)域,逐項落實整改措施。
整改措施全部落實并經(jīng)管理部門嚴格驗收確認后,7月7日14時,在距離第一次申請全面交出的時間推遲一天后,該裝置終于高標準交出檢修。
“進度要讓位于安全和環(huán)保,必須確保裝置100%安全環(huán)保才能交出檢修!睘榇_保所有停工裝置100%安全環(huán)保交出,安全環(huán)保部門制訂了詳細的大修安全環(huán)保“三部曲”,其中包括大修停車21條、倒空置換16條、裝置交出12條,并對裝置交出檢修的安全環(huán)保條件進行嚴格把關。
在本次大修改造中,廣州石化繼續(xù)實施之前行之有效的HSE網(wǎng)格化管理,將大修裝置劃分為79個監(jiān)管網(wǎng)格,所有項目都納入監(jiān)管,做到“裝置中有網(wǎng)、網(wǎng)中有格、格中定人、人負其責”。對違章行為,除了考核、追究違章人員的責任外,各級安全管理網(wǎng)格負責人也都連帶考核。(記者 黃敏清)